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电厂乏汽余热利用项目分析

发布时间:2018-03-05作者:Doris

通过对除氧器乏汽管道的改造,实现了乏汽的有效回收,达到了节能减排的效果。采用该技术节能环保效益显著,年节约标准煤212t,减少二氧化硫排放量101.8kg,是一个资源节约型、环境友好型项目。


余热利用


节能减排是一项长期的任务,随着节能技术的发展,各种节能技术被不断拓宽,从发展的眼光看,火力发电厂节能技改还没有得到充分的利用,在建设节约型社会的政策要求下,从系统优化的角度分析研究企业的能量系统还存在很大的节能潜力。


基于目前工艺及生产状况,某火力发电厂实施了电厂乏汽余热利用项目,实现了乏汽的有效回收,达到了节能减排的效果。


1技术原理及改造内容


由于(热)电厂生产过程中必须确保源源不断地向锅炉进行除盐水补充,但工艺回水及化验制水供应的除盐水中含有溶解氧,而锅炉给水中溶解氧一旦超过规定值,将引起金属氧腐蚀,严重时造成锅炉爆管等恶性事故,同时,不可凝结气体的存在还将影响机组设备的热交换效率,造成经济性下降,所以,(热)电厂必须对补充的除盐水及溶解氧超标的工艺回收水进行除氧,除氧器就是为保证除氧效果而设置的一个重要设备。


改造前,为排除不可凝结气体,将给水除氧后的不可凝结气体随气汽混合物从大气排出,连续排放的汽气混合物造成能源浪费,且排放过程对周围环境产生热能及噪声污染,同时,生产所排放热源的煤炭将使烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气排放污染增大,改造前工艺流程见图1。


乏汽余热利用


改造范围只针对除氧器,具体的改造内容为将除氧器乏汽经简单的管阀系统连接后引入各机组的轴封加热器(以下简称轴加),从凝结水泵出来的凝结水或化水来的除盐水在轴加内与混合引入轴加的轴封漏汽及除氧器乏汽进行表面式换热,在轴加壳程的微负压状态下,排放的乏汽热能通过凝结放热形式被全部回收利用,达到既提高轴封加热器出水温度,又能回收优质疏水的目的,同时,不可凝结气体通过常压及微负压系统排放,满足除氧器运行需求,改造后工艺流程见图2。


乏汽余热利用


2节能效果及经济性分析


2.1节能效果分析


电厂乏汽余热利用项目只对除氧器乏汽的管阀系统进行简单的改造,不更换任何设备,并回收除氧器乏汽,减少了锅炉的原煤消耗,同时减少了原煤燃烧时产生的大气污染物,节约成本,属于节能减排技术改造项目。该项目节能量是指所改造稳定运行后,用能系统实际能源消耗量与改造前相同可比期能源消耗量相比较的降低量。

通过对除氧器乏汽管道的改造,实现了乏汽的有效回收,达到了节能减排的效果。采用该技术节能环保效益显著,年节约标准煤212t,减少二氧化硫排放量101.8kg,是一个资源节约型、环境友好型项目。


余热利用


节能减排是一项长期的任务,随着节能技术的发展,各种节能技术被不断拓宽,从发展的眼光看,火力发电厂节能技改还没有得到充分的利用,在建设节约型社会的政策要求下,从系统优化的角度分析研究企业的能量系统还存在很大的节能潜力。


基于目前工艺及生产状况,某火力发电厂实施了电厂乏汽余热利用项目,实现了乏汽的有效回收,达到了节能减排的效果。


1技术原理及改造内容


由于(热)电厂生产过程中必须确保源源不断地向锅炉进行除盐水补充,但工艺回水及化验制水供应的除盐水中含有溶解氧,而锅炉给水中溶解氧一旦超过规定值,将引起金属氧腐蚀,严重时造成锅炉爆管等恶性事故,同时,不可凝结气体的存在还将影响机组设备的热交换效率,造成经济性下降,所以,(热)电厂必须对补充的除盐水及溶解氧超标的工艺回收水进行除氧,除氧器就是为保证除氧效果而设置的一个重要设备。


改造前,为排除不可凝结气体,将给水除氧后的不可凝结气体随气汽混合物从大气排出,连续排放的汽气混合物造成能源浪费,且排放过程对周围环境产生热能及噪声污染,同时,生产所排放热源的煤炭将使烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气排放污染增大,改造前工艺流程见图1。


乏汽余热利用


改造范围只针对除氧器,具体的改造内容为将除氧器乏汽经简单的管阀系统连接后引入各机组的轴封加热器(以下简称轴加),从凝结水泵出来的凝结水或化水来的除盐水在轴加内与混合引入轴加的轴封漏汽及除氧器乏汽进行表面式换热,在轴加壳程的微负压状态下,排放的乏汽热能通过凝结放热形式被全部回收利用,达到既提高轴封加热器出水温度,又能回收优质疏水的目的,同时,不可凝结气体通过常压及微负压系统排放,满足除氧器运行需求,改造后工艺流程见图2。



乏汽余热利用


2节能效果及经济性分析


2.1节能效果分析


电厂乏汽余热利用项目只对除氧器乏汽的管阀系统进行简单的改造,不更换任何设备,并回收除氧器乏汽,减少了锅炉的原煤消耗,同时减少了原煤燃烧时产生的大气污染物,节约成本,属于节能减排技术改造项目。该项目节能量是指所改造稳定运行后,用能系统实际能源消耗量与改造前相同可比期能源消耗量相比较的降低量。

2.1.1项目节能量计算公式


项目节能量(ΔE)=(改造后回收的热量-改造前回收的热量)×年运行时间


2.1.2改造前回收热量的确定


该电厂在改造前回收冷凝水为52.03t/h,温度差为1.6℃,水的比热为4.1816kJ/kg˙℃。


改造前回收的热量=52.03×4.1816×1.6=348.11MJ/h。


2.1.3改造后回收热量的确定


该电厂在改造后回收冷凝水为48.72t/h,温度差为5.34℃,水的比热为4.1816kJ/kg˙℃。


改造后回收的热量=48.72×4.1816×5.34=1087.91MJ/h。


2.1.4项目总体节能量的确定


项目节能量(ΔE)=(改造后回收的热量-改造前回收的热量)×年运行时间÷折标热值=(1087.91-348.11)×8400÷29307=212tce。


2.2技术经济分析


本项目投资概算10.73万元,清单如表1所示。



乏汽余热利用


项目改造后在现有的能耗基础上少消耗212t标煤,折算成原煤后,按照市场上原煤价格531元/t(不含稅)计算,每年可节约燃料费用11.25万元,投资回收期约为1年。


3环境影响评价


项目实施后年节能量为212t标准煤,煤的含硫量取0.6%,脱硫系统的脱硫效率为92%,则每年可减少二氧化硫的排放量为101.8kg。


4结论


(1)本项目每年节约标准煤212t,减少二氧化硫排放量101.8kg,实现有限资源的优化配置和高效运作,为企业创造最大经济利益。


(2)该项目进行技术改造的基础条件具备,工艺技术及方案先进并且成熟可靠,具有良好的经济效益和社会效益,符合国家产业政策和行业发展规范,符合地区和企业的发展规划,有利于推动地区经济和社会发展。


(3)本项目是一个循环利用资源、节约能源、对环境友好的项目,可大大降低生产系统的资源消耗和污染物排放负荷,既为企业创造显著经济效益,更不会对环境造成新的污染。

公司简介

宜科(天津)电子有限公司是中国工业自动化的领军企业,于2003年在天津投资成立,销售和服务网络覆盖全国。作为中国本土工业自动化产品的提供商和智能制造解决方案的供应商,宜科在汽车、汽车零部件、工程机械、机器人、食品制药、印刷包装、纺织机械、物流设备、电子制造等诸多领域占据领先地位。宜科为智慧工厂的整体规划实施提供自系统层、控制层、网络层到执行层自上而下的全系列服务,产品及解决方案涵盖但不局限于云平台、MES制造执行系统、工业现场总线、工业以太网、工业无线通讯、机器人及智能设备组成的自动化生产线、自动化电气控制系统集成、智能物流仓储系统等,以实现真正智能化的生产制造,从而带来生产力和生产效率的大幅提升,以及对生产灵活性和生产复杂性的管理能力的大幅提升。多年来,宜科以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地为中国制造业的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。帮助中国制造业转型升级,加速智能制造进程,成为中国工业4.0智慧工厂解决方案当之无愧的践行者。

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