基于FAGOR8055数控激光切割机控制系统研制

来源:互联网

点击:2203

A+ A-

所属频道:新闻中心

关键词:激光 切割 CNC数控机床

      激光束经过聚焦以后可以获得极高的能量密度束流,其激光功率密度可以达到105~108w/cm2。通常应用于切割、制孔、焊接等方面。激光切割目前应用最广泛,占激光加工应用的70%。与其他切割加工方法比较,激光切割具有速度快、精度高、适应性广的特点,而且具有切缝细、热影响区小、切缝质量好,尤其是易于实现自动化控制等优点。近些年来,随着激光切割的优势、特点及其在航空制造业中的作用、应用效益逐渐被航空业内人士认识,激光切割在航空加工领域得到了越来越广泛的应用,同时也对激光切割机床的性能提出了越来越高的要求。

      西班牙FAGOR公司8055 CNC系统是一款具有强大的计算能力和处理速度、高度可靠的通用CNC系统,非常适合于激光加工机床控制。本文介绍了基于8055 CNC的三轴激光切割机控制系统的设计过程。

    1 8055 CNc系统的主要性能特点

      (1)采用3个32位高速CPU,具有强大的计算能力和处理能力;6.5 ms程序段处理时间(可升级为2.5ms);带1 Mb的CNC程序存储器。

      (2)伺服轴可实现四轴四联动,实际使用三轴三联动,最高升级到七轴七联动;系统支持数字探针;可另外控制2个主轴,在激光切割机中用于对激光功率进行控制;还可以预测拐点,从而实现切割尖角时对激光功率进行调整等功能,保证切割质量。

      (3)考虑到控制激光器所需I/0量较多,并且还要完成对水冷机组、气路、外光路等部分的监控,系统数字I/O点扩充为104/56。模拟量I/O为8/8路。

      (4)编程语言采用ISO代码(标准G代码,M代码由设计者定义)、高级语言、轮廓编辑器和交互式编辑器;具有示教方式下编辑功能;在加工程序中支持比例缩放、镜像和旋转变换等功能;最多支持1百万个工件程序和1万个子程序(在存储器容量足够的条件下);子程序重复次数可达9 999次。

      (5)中文操作界面。

      (6)运动系统采用FAGOR数字化伺服驱动系统,与CNC之间采用SERCOS光纤接口进行数字通信,连接简单,抗电磁干扰能力很强。还可直接在操作面板上实现伺服参数的设定,及伺服的状态监控。

      (7)机床参数设置的分辨率可以达到0.1μm,进给速度为0.1μm/min到200 m/min,完全满足用户需要。

      (8)具有RS232、422等标准通信接口,通过与PC机等的外设联接,可以实现脱机编程、加工程序模拟及外部控制。利用DNS功能还可直接在PC机上直接执行加工程序,彻底解决了由于CNC内存有限而对加工程序大小的限制,还可以根据需要选配局域网卡、硬盘等。

    2 与激光器的连接

      在基于8055 CNC的三轴数控激光切割机的整个方案中,CNC与激光器的控制连接是很重要的一环,它直接关系到机床设计的成败。激光器选用了美国PRC公司的PRC2200型的快速轴流C02激光器,激光最大平均功率2.2 kW,激光器控制接口为两个50Pin D型接口,这些控制信号(包括激光器工作模式、功率、激光频率、占空比等参数,还有控制光闸的信号,以及激光功率、报警信号等反馈信息)与CNC的I/O端口通过屏蔽电缆进行连接。在设计中,为方便用户,对激光器实行双路控制。使用者既可以通过加工程序实现对激光器的完全控制,又能够通过操作面板的按钮控制激光器。同时激光器的各项状态完全显示在操作台上,实现了集中操作。上半部分为8055 CNC操作面板,通过它可以完成对机床运动的操作、加工程序的编制,激光器以及外部设备的报警信号也显示在屏幕上。下半部分为自制面板,按钮用于设定激光器的状态,3个LED可以显示激光器的功率、气压和放电电流。

    3 自动聚焦功能

      在实际加工过程中,所切割的板材并不是一个理想的平面状态,而是一个起伏的平面,加工的热影响区也会改变工件的形状。但激光切割对焦点位置要求较高,焦点位置过高或过低都将影响切割质量。所以在切割过程中必须保证喷嘴位置和加工点之间的相对恒定,既喷嘴应能够根据板材的起伏变化,自动改变位置。我们通过安装在切割头上的传感器,将喷嘴和加工点之间的距离转化成电信号,并通过初始校验,保证信号与喷嘴和加工点之间距离的线性关系,将此信号送给CNC进行处理。在加工过程中使Z轴处于随动工作状态,这样CNC就可以根据从传感器传来的电信号的变化,随时调整Z轴的位置,使喷嘴和加工点之间的距离保持相对的恒定。

    4 加工过程中的功率控制

      在激光切割中,尖角的切割是一个大的难题,因为在切割尖角部位时,容易因为过热而产生烧蚀现象,导致尖角部分被烧掉。为避免这种情况的出现,必须在切割到尖角的部位时,把切割功率降低,以阻止过热情况的出现;但降低功率的位置又不能太早,否则可能造成切不透的情况。所以降低功率的起始点的选择非常重要。这一功能的实现是通过对CNC编程实现的。由于FAGOR的CNC系统采用全数字伺服,CNC能够精确地知道各个轴的当前位置,并且可以判断出正在加工的部分是否是尖角,所以当切割进行到尖角的某个位置时,CNC向激光器发送减小功率的信号,激光加工功率被降低;等尖角加工完成后,CNC再恢复激光加工功率。

    5 自动编程软件

      由于客户完全采用AUl、OCAD、CATIA软件进行零件设计,而且零件结构复杂、数量庞大,所以必须采用激光切割专用的CAM软件,将AUTOCAD、CATIA的图形文件直接转化成加工程序,实现脱机编程。经过调研,选用了PROQ州的激光加工模块,它可将AUTOCAD、CATIA的DXF、IGES、DwG等图形文件直接转化成加工程序,并且该软件还具有自动排料功能。使加工程序的编制基本上实现了自动化,配合FAGOR系统的脱机模拟功能,可在PC机上完成除加工以外的所有工作,最大限度地提高了机床的使用效率,降低了加工成本。

    6 其他设备的控制

      在整套设备中,除了床身、运动部分、激光器、控制系统以外,还有水冷机组、外光路、气路、警示灯等部分;并配有计算机。

      水冷机组必须与激光器保持同步,也就是激光器开,它就开;激光器关,它就关;在水冷机组出现故障停机时,激光器也必须关闭。加工辅助气体的开、关有编程和手动两种方式,在加工时必须有加工辅助气体,如果辅助气体压力不足,系统将报警。机床还配有警示灯,在加工时开启,提醒现场人员注意防护。

    7 结束语

      目前,机床已通过了客户的最终验收,并正式投入使用。所有指标都达到或超过客户的要求,机床运行1年多以来,性能稳定、可靠,所切割的零件均达到了设计的要求,由于采用了自动编程软件等先进技术,极大地提高了劳动效率,得到了客户好评。

    (审核编辑: 智汇张瑜)