12个印染废水处理项目案例详析(含概况/工艺流程/工程投资)

来源:网络

点击:1828

A+ A-

所属频道:新闻中心

关键词: 印染废水处理,废水处理,印染废水

    下面12个印染废水案例中,分别有废水回用工程案例,废水处理案例以及废水工程提标改造案例,案例内容包含了详细的工艺选择,工艺流程、设备选型以及工程投资和运行成本,可供业内人士参考。

    1、绍兴某印染企业废水回用工程

    工程概况

    主要以棉、麻、人棉、涤棉及其混纺、交织、弹力面料印染加工为主,在生产过程中,排放的废水COD高、色度深、碱性强,日排污水量为3kt。

    设计水质指标

    进水pH为9~10,COD≤2g/L,色度≤3000倍,电导率≤8mS/cm;设计回用水pH为6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,电导率≤0.5mS/cm。

    主体工艺

    MBR+RO双膜工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物及设备

    预处理系统:污水调节池、格栅、冷却塔、絮凝反应池、平流沉淀池

    生化系统:1、水解池(1座);2、好氧池(1座);3、MBR池:4座,3用1备。采用浸入式帘式膜组件,材质为聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维膜。配套设备有吹扫风机,功率15kW,空气体积流量625m3/h,3用1备;抽吸泵,5.5kW,体积流量40m3/h,4台;正洗清洗泵,功率15kW,流体积量180m3/h,1台;反洗清洗泵,2.2kW,体积流量50m3/h,扬程9m,1台;酸加药泵,1.1kW,1台;碱加药泵,1.1kW,1台;次氯酸钠加药泵,1.1kW,1台。

    RO系统:1、保安过滤器;2、RO装置:该RO系统共1套,设计产水量1800t/d,共27个膜组件,按1级2段方式排列,其中1段18只膜,2段9只膜,每个膜组件6芯装,设计回收率60%。配套设备有低压泵,功率18.5kW,体积流量200m3/h,1台;高压泵,45kW,体积流量65m3/h,2台;3、加药系统:在进入RO装置之前需加阻垢剂和还原剂防止结垢和微生物污染,配套设备有配药桶、加药桶及计量泵,通过PLC自动控制阻垢剂和杀菌剂的加药量。

    处理效果

    工程1年稳定运行结果表明,产水pH为6.5~8.5,COD<50mg/L,色度<15倍,电导率<0.5mS/cm,达到了FZ/T01107-2011回用水质指标,中水回用率达60%。

    工程投资

    blob.png

    总投资500万元,设计处理水量3kt/d,回用1.8kt/d,回用率达到60%。企业每年可回收594kt污水、减排COD排放量1188t、节省水费136.62万元。

    2、江西某纺织企业废水处理

    工程概况

    废水中污染物成分十分复杂,含有各种浆料助剂(表面活性剂)、染料、纤维、碱、漂白剂、无机盐等,具有瞬时排放浓度高、水质变化大、色度深、水温高、难降解有机物比例高等特点。处理水量为8000m3/d。处理后达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    初沉+水解酸化+CASS+混凝沉淀吸附+过滤组合工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物及设备

    机械格栅:格栅间隙为10mm,栅宽为0.7mm?

    集水井:尺寸为6.0m×6.0m×3.0m,有效水深为2.7m,有效容积为97.2m3

    调节池:尺寸为30m×20m×6.5m,有效水深6.0m,有效容积3600m3,水力停留时间为10.5h?

    初沉池:为辐流式,直径为21m,池边水深2.0m,有效容积667m3,表面负荷为1.0m3/(m2·h)?初沉池内设置周边传动刮泥机,转速为3.1m/min,电机功率为0.55kW?必要时投加亚铁盐进行预处理?

    水解酸化池:尺寸为46m×24m×6.5m,有效水深6.0m,有效容积6600m3,水力停留时间为20.0h?水解酸化池内设置弹性立体填料,体积为4500m3?

    CASS反应池:CASS反应池4格并联,单格尺寸为40m×14m×6.0m,有效水深5.5m,污泥负荷为0.08kg/(m3·d)?运行周期为8h,进水1.5h,曝气3.5h,沉淀1.0h(曝气0.5h后),排水1.5h?

    混凝反应池:尺寸为4m×4m×5.5m,有效水深5.0m,有效容积80m3,水力停留时间为0.25h?

    机械加速澄清池:直径为8.5m,池总深度为6.8m,分为第1絮凝池?第2絮凝池和分离室,总停留时间为2.5h?池内设置1台搅拌设备,搅拌叶轮直径为1.4m,电机功率为7.5kW?同时设置1台带有减速机的机械刮泥设备,刮臂直径为5.2m,电机功率为1.5kW?

    除铁除锰滤罐:3台,直径为3m,填料为锰砂,滤速为10.6m/h?

    清水池:尺寸为14m×10m×5.5m,有效水深5.0m,有效容积560m3,水力停留时间为2.1h?

    处理效果

    平均COD、BOD5、SS和色度去除率分别为97.3%、97.8%、90.0%和96.3%,出水水质稳定,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)中新建企业水污染物排放限值的要求。

    工程投资

    总投资为1702.2万元,用电负荷为388.19kW?电费为0.74元/t,运行药剂费为0.33元/t,人工费为0.04元/t,污泥处置费为0.27元/t,设备维护费为0.12元/t?故在未计设备折旧的情况下,运行费用为1.50元/t。

    3、浙江某印染企业废水处理

    工程概况

    废水主要来源于生产中清洗、染色、砂洗、脱水、整理工序,主要含有浆料、染料、助剂、表面活性剂及其他有毒有害成分等,有机污染含量中等,但污染物种类繁多、色度高,B/C低,可生化性较差,其pH为6.0~9.0,COD为≤1200mg/L,BOD5为≤300mg/L,SS的质量浓度≤400mg/L,色度≤500倍。废水设计处理规模为1500m3/d,出水达到GB4287-2012标准。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    混凝+A/O+O3-BAF

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    调节池设1座,,前端设有人工格栅。内设QJB1.5/6-260/3-980搅拌系统2套(SUS304材质),防止悬浮固体颗粒沉淀。

    混凝沉淀池设1座,分2格。配套准600mm导流装置2套,碳钢防腐材质。混凝沉淀前端设反应池,设计反应时间30min,配套反应搅拌机3套,功率1.1kW,碳钢防腐材质。

    水解酸化池设1座,半地上式钢砼结构。内设准160mm×80mm半软性组合填料;设QJB2.2/8-320/3-740S搅拌系统4套,SUS304材质。

    接触氧化池设1座,半地下式钢砼结构。内设准160mm×80mm半软性组合填料,按填料计BOD5容积负荷0.35kg/(m3·d)。配套曝气风机2台,体积流量25.29m3/min,风压58.8kPa,功率45.0kW,1用1备;设准69mm×550mm微孔曝气器500套。

    二沉池设1座,分2格,半地下式钢砼结构。配套准600mm导流装置2套,碳钢防腐材质。设污泥回流泵2台,体积流量35m3/h,扬程15m,功率3kW。

    混凝终沉为斜管沉淀池,设1座,半地下式钢砼结构。配套准80mm斜管填料,聚丙烯(PP)材质;混凝沉淀前端设有反应池,设计反应时间25min,配套反应搅拌机3套,功率1.1kW,碳钢防腐材质。

    BAF设1座,分2格,半地下式钢砼结构。设配套准1.6m×4.5m臭氧氧化2套,碳钢防腐材质。配套1.0kg/h臭氧发生器2台;设配套曝气风机2台,体积流量5.0m3/min,风压49.0kPa,功率7.5kW;设配套反洗水泵1台,体积流量600m3/h,扬程15m,功率45kW;设配套反洗风机1台,体积流量28.05m3/min,风压49.0kPa,功率37kW。

    污泥浓缩采用重力式浓缩池,设1座,半地下式钢砼结构;设WL-360型卧螺离心脱水机1台,每天运行10h,对浓缩后的污泥进行脱水处理。

    辅助建筑物生产辅助建筑物设配电间、风机房、化验室、加药间和污泥处理间等,总体尺寸为25.0m×6.0m×4.0m。

    处理效果

    出水效果良好,达到GB4287-2012标准。

    工程投资

    工程总投资为512.15万元,运行成本1.61元/m3,占地面积约700.0m2。

    4、浙江某染整企业废水工程提标改造

    工程概况

    面对新的生产情况及《浙江省印染行业淘汰落后整治提升方案》要求,企业决定对现有废水处理设施进行扩建、改造,并增加回用水处理设施,实现50%的中水回用率。工程总设计水量为4000m3/d,其中在原有污水站设计能力2400m3/d的基础上新增设计水量1600m3/d。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    混凝+A/O+Fenton+砂滤组合工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物及设备

    blob.png

    blob.png

    处理效果

    能够达到GB4287-2012中的间接排放标准

    工程投资

    blob.png

    工程总投资约573.3万元,其中土建费用为190.4万元,设备及安装费为319.9万元,其它费用为63万元。

    5、绍兴市滨海工业园区某印染厂高氨氮废水处理

    工程概况

    该厂日常废水排放量为3000~3500m3。排放废水含有微量碱减量废水和高氨氮活性印花废水,混合废水可生化性一般、色度较深。为适应当地环保要求,该企业投资改造了原有污水处理设施,提升了废水处理效果。设计处理水量4000m3/d。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    截留池/水解酸化/好氧生化/接触氧化/混凝沉淀的组合工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    调节池1座、截留池1座、水解酸化池2座、中沉池1座、好氧池7座、二沉池1座、接触氧化池4座、混凝沉淀池1座

    处理效果

    blob.png

    工程投资

    工程总投资700.6万元,其中设计、设备、安装、调试投资285.6万元,土建投资415万元。日产生含水量70%污泥约4.5t。处理1m3污水需电费0.92元,人工费0.25元,药剂费0.6元,污泥处置费0.28元,运行成本合计2.08元/m3。

    6、青岛某印染公司含碱减量废水的纺织印染废水处理

    工程概况

    随着企业碱减量技术的逐渐使用,排放废水浓度提高,使废水处理更为困难。碱减量后的涤纶具有丝绸般的柔顺感,产生的水解产物主要是对苯二甲酸(简称TA)和乙二醇。废水排放量为800m3/d,其中碱减量废水约150m3/d,且水量波动较大

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    预处理酸析/混凝沉淀/水解酸化/接触氧化法相结合

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    碱减量废水处理池共2座?配套设备:耐腐蚀提升泵2台,流量为35m3/h,功率为5.5kW;储酸罐2套,总容积为20m3?

    格栅:人工格栅2道,栅隙分别为20mm和5mm,不锈钢材质,栅渣由人工进行定期清理?

    曝气调节池有效容积为330m3,设计停留时间为10h?配套设备:耐腐蚀提升泵2台(1用1备),功率为5.5kW,流量为35m3/h;穿孔曝气装置1套

    混凝沉淀池采用竖流式,2座并联?配套设备:PVC材质的折流混凝反应器1台,停留时间为15min;中心导流装置1套;出水锯齿堰1套?

    水解酸化池总有效容积为333m3,停留时间为10h?配套设备:潜水搅拌机2台,功率为3kW;进?出水布水装置各1套;排泥装置1套;填料共约200m3?

    接触氧化池接触总有效容积为666m3,停留时间约20h??配套设备:罗茨鼓风机2台(1用1备),功率为22kW,风量为18.91m3/min;微孔曝气器460套;组合?弹性混合型填料510m3;出水堰1套?

    二沉池有效容积为100m3,表面负荷为1.0m3/(m2·h),沉淀时间为3h,1座?配套设备:半桥式刮泥机1台;污泥泵回流泵1台,功率为3kW,流量为30m3/h;出水堰1套?

    污泥干化池碱减量废水加酸后会析出大量TA,由于废水酸性较强,故选择污泥干化池进行过滤处理?污泥干化池设计300m2,保证每次污泥的自然干化时间>2d?

    污泥浓缩池有效容积为100m3,浓缩时间为26h,可使污泥的含水率从99.5%降至98%,体积缩减到原有体积的1/4?配套设备:污泥螺杆泵1台,流量为8m3/h,扬程为600kPa,功率为3kW;板框压滤机1台,过滤面积为100m2,功率为1.5kW?

    处理效果

    blob.png

    blob.png

    工程投资

    总投资约262万元,占地约1200m2,运行费用约3.50元/m3,碱减量废水回收TA可获得效益约2.50元/m3

    7、浙江某印染企业废水处理提标改造

    工程概况

    生产废水主要包括染色废水和碱减量废水,染色废水:设计水量2000t/d,pH为7~8,COD为1800mg/L,氨氮质量浓度为30mg/L,SS质量浓度为300mg/L,色度200倍;碱减量废水:设计水量200t/d,pH>14,COD10000mg/L,氨氮质量浓度为30mg/L,SS质量浓度为200mg/L,色度1000倍。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    气浮+生化+气浮组合

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    blob.png

    处理效果

    运行结果表明,好氧池出水水质较好,COD去除率可达80%以上,处理后的出水水质COD<200mg/L,满足纺织染整工业水污染物排放纳管标准。

    工程投资

    blob.png

    总投资约100万元。

    8、嘉兴市某园区印染企业低浓度印染废水回用工程

    工程概况

    设计处理规模1500m3/d,回用水量800m3/d,回用率50%以上。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    混凝+水解酸化+A/O

    工艺流程

    blob.png

    低浓度废水处理系统

    1、废水集水池。配套设备为潜污泵2台(1用1备);粗格栅(d=10mm)1台;细格栅(d=5mm)1台。

    2、废水调节池。配套设备为废水提升泵2台(1用1备);穿孔曝气管,DN50,开孔直径5mm;超声波液位计1台。

    3、混凝反应池。采用PAC作为混凝剂,聚丙烯酰胺(PAM)为助凝剂,pH为8~8.5。配套设备为框式反应搅拌机3台,搅拌速度分别为20、10、5r/min。

    4、初沉池。配套设备为污泥泵,2台(1用1备),斜管及支架;出水溢流堰及挡渣板,1套。

    5、水解酸化池。内置生物组合填料,潜水搅拌机2台。

    6、A/O池。配套设备为三叶罗茨鼓风机2台(1用1备);可变微孔曝气器,单个曝气头释放量1~3m3/h。

    7、二沉池。配套设备为污泥回流泵2台(1用1备);出水溢流堰及挡渣板1套。

    回用水处理系统

    1、产水池。1座4格,由中间水池、砂滤出水池、超滤产水池和RO产水回用池合建。配套产水输送泵及液位计。

    2、机械过滤器2座。配套设备:增压泵2台,砂滤反洗泵2台。

    3、超滤膜组。超滤抽吸泵2台(1用1备);超滤反洗泵2台(1用1备);鼓风机1台,杀菌剂计量泵1台,中间水箱10m3,超声波液位计2台。

    4、反渗透膜组件。1套,采用陶氏抗污染卷式膜元件,单只8040RO膜产水能力0.585m3/h,RO膜芯数90根,每根膜壳6芯,RO系统采用二级处理方式运行,一级两列12根膜壳,二级一列6根膜壳,浓缩液进入调节池,系统产水能力800m3/d(34.0m3/h),除盐率90%以上,回收率80%以上。膜组件设计寿命3a。配备高压水泵1台,保安滤器1套,控制系统1套,清洗装置1套,絮凝剂、还原剂、阻垢剂加药箱及计量泵3套。

    处理效果

    RO出水COD、色度和SS分别为15mg/L、3倍和1mg/L,系统去除率分别达96.7%、96.3%和99.8%。各指标都低于设计回用标准,回用率53%

    工程投资

    工程总计489.78万元。电费1.98元/m3,药剂费0.56元/m3,易耗品更换费用为0.84元/m3,人工费0.15元/m3,运行成本3.53元/m3。年节约用水24万t,年减少支出150万余元。

    9、湖北省某印染工业园区废水集中处理工艺改造

    工程概况

    预期建设规模为150000m3/d,分三期完成。一期集中处理工程经过多年运行,已达不到预期处理效果,亟需进行升级改造,并建设二期工程,以保证改造后出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2012)

    设计水质指标(一期)

    blob.png

    设计水质指标(二期)

    blob.png

    主体工艺

    一期采用混凝+水解酸化+好氧处理工艺;二期采用混凝+水解酸化+好氧+深度处理工艺

    工艺流程(一期)

    blob.png

    工艺流程(二期)

    blob.png

    处理效果(一期)

    blob.png

    处理效果(二期)

    blob.png

    工程投资

    blob.png

    10、江西某棉纺织印染厂废水处理

    工程概况

    产生的综合废水色度高、pH高、COD高、BOD低,并含有少量硫化物。综合废水的B/C约为0.34,可生化性能一般。

    废水处理设计最大进水量为4000m3/d。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    混凝沉淀+水解酸化+接触氧化组合工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物及设备

    blob.png

    blob.png

    处理效果

    blob.png

    工程投资

    总投资809.9万元,其中土建为376.9万元,设备费为337.4万元。合计用电量为2999.5kW·h/d,电费以0.6元/(kW·h)计,电费合计为1799.7元/d,即0.450元/t;药剂费用1953.6元/d,即0.488元/t;另计入工资福利费、维修费、污泥处置费等,则运行直接成本平均为1.02元/t,再计入固定资产折旧,运行总费用为1.27元/t。

    11、杭州下沙经济开发区某纺织印染有限公司废水处理

    工程概况

    设计废水处理量为1200m3/d

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    水解酸化池—兼氧/好氧池—曝气生物滤池联合处理工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    调节池。配套设备:穿孔管预曝气系统(与生化池共用风机),污水提升泵2台(Q=40m3/h,H=15m,N=4.0kW,1用1备)

    水解酸化池。配套设备:穿孔管曝气系统(与生化池共用风机),新增DQT022低速潜水推流器2台。

    兼氧/好氧池。由原A/O系统改造而成。配套设备:原有2台SSR125罗茨风机(Q=13.5m3/min,风压68.5kPa,N=37kW),KKI215微孔曝气器280套。

    沉淀池。竖流式,直径6.0m,有效水深2.5m,总深6.0m,共2座,并联使用,表面负荷0.5m3/(m2·h),半地下砼钢结构,静水压排泥。

    曝气生物滤池由2座并联组成.配套设备:底部设KKI215微孔曝气器125套;罗茨鼓风机与生化系统共用;配套反冲洗水泵1台(型号200WQ300-15-22,Q=300m3/h,H=15.0m,N=22kW)冲洗强度为5L/(m2·s);冲洗时间为5min。

    处理效果

    去除率分别为97.4%、95.6%、98.4%,其出水水质可满足纺织印染生产工艺的回用要求。

    工程投资

    生产废水量平均为1200m3/d,污水回用率平均为50%,即废水回用量平均为600m3/d,整个改造系统的设备投资约为300万元,年运行330d,具体估算如下:

    电费:电价以0.70元/(kW·h)计,设备实际消耗功率为45kW,则废水回用的电费=45×24×0.7÷600=1.26元/m3废水。

    设备维修费:年维修以设备投资5%计,为15万元/a,则废水回用的维修费=150000÷330÷600=0.76元/m3废水。


    12、河南某印染企业废水处理

    工程概况

    该废水水量约1000m3/d,主要来源于丝光废水、退浆废水、漂白废水及印染废水等,碱度大,COD、色度、SS较高。废水中含有浆料、残余染料、纤维素、表面活性剂、漂白剂等,其中使用的上浆剂为难降解的聚乙烯醇。

    设计水质指标

    blob.png

    主体工艺

    混凝沉淀—两级生化工艺

    工艺流程

    blob.png

    构筑物

    调节池处理规模为1000m3/d,42m3/h,采用钢砼结构,尺寸为7.0m×5.0m×3.5m。配备2台提升泵,1用1备,提升泵流量为43m3/h,扬程17m,功率4.0kW。

    混凝池设置2套加药系统,包括2台药剂泵和2个药剂桶;混凝沉淀池配备1台单管道排污泵。

    1号水解池。采用钢砼结构,停留时间7.5h,有效容积315m3,尺寸为10.0m×7.0m×5.0m。

    1号好氧池采用钢砼结构,池底铺设微孔曝气器,共有5个反应池,合计水力停留时间约为24h。配备2台三叶式罗茨鼓风机,当有机负荷达到设计值的50%以上时,需同时开启2台鼓风机;当有机负荷低于设计值的50%时,只需开启1台鼓风机,以节省能耗。该池设计参数为:停留时间4.7h,有效容积196m3,尺寸7.0m×7.0m×4.5m。

    污泥回流装置配备1台单管道排污泵。二沉池采用竖流式沉淀池,停留时间3.0h,表面负荷0.85m3/(m2·h),尺寸7.0m×7.0m×4.5m。

    2号水解酸化池采用钢砼结构,停留时间4.4h,有效容积187m3,尺寸10.0m×7.5m×2.8m。

    2号好氧池:池底铺设微孔曝气器,配备1台三叶式罗茨鼓风机,为池中的微生物提供氧气,该池溶解氧一般控制在2mg/L左右。2号好氧池停留时间5.0h,有效容积216m3,尺寸9.0m×6.0m×4.5m。

    三沉池同样采用斜板沉淀池,内设沉淀斜板,利用污泥的重力作用加速污泥沉降。停留时间为3.0h,表面负荷1.16m3/(m2·h),尺寸9.0m×4.0m×4.5m

    处理效果

    blob.png

    工程投资

    工程共投资100.18万元,总运行成本(包括设备折旧费)为2.07元/m3

    (审核编辑: 林静)