工业循环水处理系统异常情况应对方案

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关键词: 循环利用,水处理,工业水处理

    工业用水循环利用既能节省成本,也能节省时间,然而在实际生产过程中处理不好的话也容易出现各种状况,现在我们一起来看看化肥厂出现甲醇泄漏和氨泄漏该怎么处理?

    化肥厂甲醇泄漏

    No.1微量甲醇泄漏的水质变化

    1、循环水中产生了大量的泡沫,泡沫细小稠密,且不溶于水。2d后泡沫量大增。泡沫生成有一定的规律,即:白天加氯后大量生成,夜间泡沫抑制,隔3~4d泡沫生成量出现一次高峰。

    2、泡沫产生后,循环水的浊度急剧上升。因泡沫在水池水面中形成浆糊状的悬浊液,使水池水体发白浑浊,透明度下降。

    3、循环水中异养菌、真菌迅速增殖,异养菌高出日常100倍真菌也由原来的每毫升几个上升至20个,几天后真菌就无法计数。循环水中出现原生动物的繁殖,且种类和数量越来越多,生物粘泥量也大大招标,并显淡红色。

    甲醇泄漏图片

    No.2处理办法

    1、甲醇水冷却器出口应设立常规监测项目,及时发现,尽早切断污染源。

    2、甲醇污染循环水系统后,避免使用液氯及卤素类杀菌剂,更不能用大剂量(ρ(余氯)>1-2mg/L)杀菌。

    3、应采用非氧化性杀菌剂控制微生物,特别是应采用对真菌杀灭效果好的非氧化性杀生剂,以切断反应酶的来源。

    4、增大阻垢缓蚀剂量,控制循环水总磷在5mg/L左右。

    5、密切注意循环水碱度变化和CO2 冷却器的泄漏。HCO3- 和CO32- 对木质素有很强的溶解能力。

    化肥厂氨泄漏

    No.1氨泄漏的危害

    1、腐蚀加剧

    循环水系统中漏氨的存在,促使硝化菌群的大量繁殖,导致系统pH降低,腐蚀加剧。氨和铜反应生成铜氨络离子,腐蚀铜或者铜合金换热器。

    2、降低杀菌剂药效,甚者导致杀菌失效

    氨被氯氧化,从而消耗了大量液氯,循环水余氯检测不到。严重时失去杀菌作用,因而使系统各类细菌数量和粘泥猛增,COD及浊度增加,水质发黑变臭。

    No.2氨泄漏的判断和查找

    1、循环水表观

    氨泄漏至循环水中,微生物大量繁殖,藻类快速滋生,水就变得腥臭,颜色变成黄褐色或深褐色。

    2、日常报表数据分析

    (1)水NH3-N,NO2和NO3 离子浓度增高;

    (2)pH值发生变化;

    (3)COD、总铁、浊度升高

    3、泄漏查找

    分析COD,取各水冷却器出水水样分析COD,与循环水总供水COD进行比较,凡水冷器出水COD>循环水总供水COD,就说明有泄漏,这样就可以最终查出某一台或数台产生泄漏的水冷器,这是普遍采用的也是最有效的办法。

    No.3氨泄漏的处理措施

    1、消除泄漏源

    循环水发生泄漏后,必须尽快查找泄漏点并消漏。查找出的泄漏设备应立即从系统中切出。如确实无法切出的,经应让其循环水回水就地排放,避免影响其他换热设备和整个循环水系统。这是解决氨氮泄漏对循环水系统危害最有效、最根本的办法。

    2、降低浓缩倍数运行

    由于泄漏后水质严重恶化,为了尽快降低微生物粘泥在循环水中的浓度,减轻水质恶化对水冷器的危害,应增大排污水量和补水量。

    3、优化杀菌剂

    非氧在漏氨情况下明显优于氧化性杀菌剂,建议多采用,同时应配备有充足的杀菌剂;

    氧化性和非氧化性杀菌剂在漏氨情况下的交替投加尤为重要,而且应该根据漏氨量的大小,适当增大一次性杀菌剂的投加量和频次。

    4、投加剥离剂

    投加剥离剂控制冷却水系统内卫生区沉积,可以对循环水中的微生物的繁殖进行均匀刺激,加快其新陈代谢,建立起微生物的生态平衡,均衡的微生物可以使循环水中的粘泥变得膨胀,疏松,失去粘性和生物活性,从而使粘泥难以在循环水中稳定、沉积。

    炼油厂物料泄漏

    No.1物料泄漏的判断

    最科学最有效的是通过水质分析指标确定:

    检测指标现场备注
    余氯检测不到
    正磷大大降低
    锌离子大大降低
    浊度有升高趋势水体发白或发红
    总铁有升高趋势
    色度有升高趋势
    COD升高

    有一条就要增加分析频度,确定分析合理,报告调度,查找冷却器泄漏源。

    不同物料泄漏表现现象不同:

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    现场泄漏轻油的图片

    No.2查漏的方法

    1、色质联用分析仪—多需萃取富集后进样

    2、根据水质特征可选择分析:

    油含量分析——跟踪分析

    氨氮分析

    COD分析

    TOC分析——变化率

    No.3泄漏的原因分析

    物料泄漏无非两个原因:

    一是物料侧:酸性成分引起—催化剂、溶剂、物料等

    二是水侧:腐蚀—垢下腐蚀、微生物腐蚀、氧腐蚀

    No.4泄漏后的处理措施

    1、切断漏源。

    2、排污置换。

    3、手动强化旁滤反冲洗。

    4、控制好药剂指标,加大杀菌剂力度,可加生物分散剂;

    汽油、轻烃---挥发性大,水溶性低;

    柴油、苯系--挥发性大,有乳化性,加破乳剂;

    氨——调好pH后,每天加非氧化杀菌剂。

    炼钢厂油泄漏

    冶金行业炼钢厂浊环冷却水系统属于直冷开式循环水系统,主要用于炉体、连铸机等设备冷却。在喷淋冷却过程中,产生一定数量的氧化铁皮和冲刷出一定数量的设备润滑油,通过水处理运行工艺并配套投加水质稳定剂进行处理,浊环水水质好坏直接影响喷嘴堵塞率,特别是停机检修炼钢设备润滑油、机油容易带入循环水体,造成水质异常,具体如下:

    炼钢工艺流程图

    No.1漏油的判断

    炼钢厂常用润滑油有机油、黄油、齿轮油,设备停机检修时容易漏入水体,最明显的特征是水体乳化,水质中COD含量会迅速增加,浊度和油含量迅速升高,水质变黄(机油泄漏时水体表面有颜色),水体絮凝效果差,表面漂浮厚厚一层絮凝体。

    最科学最有效的是通过水质分析指标确定:

    检测指标现场备注
    余氯检测不到
    浊度迅速升高水体发黄或发白
    总铁有升高趋势
    色度有升高趋势
    COD迅速升高
    迅速升高

    有一条就要增加分析频度,确定分析合理,报告调度,查找冷却器泄漏源。

    No.2漏油的危害

    一是水体乳化,影响絮凝效果

    二是浊度迅速增大,容易堵塞喷嘴

    三是消耗杀菌灭藻剂量,造成菌藻滋生

    No.3处理措施

    1、切断漏源

    2、排污置换

    3、手动强化旁滤反冲洗。

    4、增大溢流量,表面浮油集中收集

    5、增加絮凝剂、杀菌灭藻剂用量

    考虑到环保因素,采用不排污处理含油循环水避免循环水受到更严重的污染。

    当循环水浊度大于30NTU,含油量大于10mg/L,传统的处理方法是大排大补,通过大量置换使水体恢复正常。现环保要求不允许排污置换。

    为尽快恢复正常生产,减少油对系统的损害,可采用物理和化学相结合的处理方法。先进行人工捞油,将水面浮油尽量捞去,目的是减少污染,回收可利用资源,然后按要求分批加入化学药剂,将设备及管道内壁黏附油污清洗剥离,通过生物降解,配合旁滤池反冲洗,使降解产物排出系统,从而净化水质。

    维持正常的循环水浓缩倍数运行操作,不大量排水,不污染环境。转入正常后补加缓蚀阻垢剂,对系统进行补膜处理。

    No.4漏油操作步骤

    1、关闭漏油源

    找到漏油的换热器后立即把它关闭,切换出系统。

    2、捞油

    系统稳定后,关闭旁滤池,人工捞油,尽可能将上层浮油排出系统并回收利用。

    3、加药及处理过程

    根据现场情况,每天按处理方案进行,其过程及当天相应水质情况详见表 漏油处理过程

    日期具体实施过程备 注

    时间药剂名称用量mg/L

    每天8:208:308:408:50SL-L4SL-L2SL-L1SL- L310102010加大旁滤池反冲洗量当日停止加氯第四天加大通氯量,维持余氯0.5mg/L。
    9:3014:0015:1516:1016:3016:5017:00SL-L1SL-L2SL-L4SL-L1SL-L22030103040

    在全封闭、不排污、不置换的条件下,加药后第二天,经过生物降解,含油量及浊度就明显下降,几天后,水质基本恢复正常。生物降解污染物最终产物为非粘性的生物絮状体,不粘附石英砂,可由旁滤系统带出水场。

    在全封闭、不排污、不置换的条件下,除油处理几天,即把污染物基本清除干净,浊度、油含量降至l5 mg/L以下,监测指标中试管腐蚀率达标。

    (审核编辑: 林静)

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